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(1)將上述程序再啟動的方式應用于企業生產,極大地提升了企業生產效率,特別是對于大型工件的開粗加工具有重要的意義.(2)精工加工方式主要包括在線加工和離線加I:兩種,選擇的方式主要取決于程序的大小以及機床的型號等多種因索對于離線加I:的程序,易于使用基于精工系統的程序再啟動方式,從而降低二次加工刀具空運行的時間;而對于在線加工,由于程序沒有存于機床的內存,往往無法利用上述方式來實現程序的優化,一般建議使用加工軟件來控制加工程序起始高度,例如UG、Cimatron或者MasterCAM,但是通過軟件控制程卬的起始生成高度,彳:能準礎刊斷點位置,只能控制在斷點前的某位置,具體需要和加工現場以及加工軟件相結合。(3)對于精加工程序,由于產品的表面質量要求較高,因此無論是通過程序再啟動方法還是利用軟件來控制程序的起始加工高度,都會在產品的表面留下接刀痕,因此一般建議重新運行精加工程序。
采用FX3U-32MR對X62W萬能加工中心控制系統進行改造, 按以上步驟進行安裝調試, 完全滿足加工中心的控制要求. 通過PLC改造控制系統需要的投資少, 工作量較小, 加工中心控制系統的穩定性和自動化程度得到提高, 運行的故障率大幅降低, 同時檢查維護方便, 經濟效益較顯著. 改造后的加工中心經過企業生產運行的檢驗, 效果非常好, 非常適合當前國內經濟形勢, 用很小的技改投入來延長老設備的生命周期, 有良好的市場應用價值.
該設備具有結構簡單、移動方便、加工范圍大及加工精度高的特點,完全可以滿足銑平面、銑環形面及鉆孔的功能,加工直徑范圍可調,實現了以相對較低的生產制造成本達到較高的加工精度的需要,有效解決了大型回轉結構件焊后加工的難題,提高了大型回轉件的整體質量,為制造大型特殊起重機的工藝進步奠定了基礎。
本文著重分析了大型精工龍門加工中心主軸柔性傳動系統的創新設計,就傳動軸結構、參數等提出進一步的改善方法。利用有限元計算方法, 論證設計內容的可行性;分析傳動軸的模態, 不斷尋找設計弊端,改善模擬技術,來保證計算數據的精準性,做到具體問題具體分析,控制實驗成本。
對于華中精工系統的ZJK7532A精工鉆銑床升級改造,首先要了解其與當今機械生產過程中有哪些方面不想使用,其次是根據其本身的特點以及生產需要制定科學合理的改造方案。與此同時,在改造過程中,需要結合相關技術規定,對其內部結構等相關技術進行認真分析,并結合以往實踐經驗,進而保障其改造升級的合理性。
對于要求必須連續運行的設備,應對變頻器加裝自動切換的不停電電源裝置 像帶有二極管輸入及使用單相控制電源的變頻器,雖然在缺相狀態,但也能繼續工作,但整流器中個別器件電流過大,及電容器的脈沖電流過大,若長期運行將對變頻器的壽命及可靠性造成不良影響,應及早檢查處理
通過以上的機床改造 既降低了工人的勞動強度 提高了生產效率 又節省了設備的投資費用 間接降低了制造成本
本文對Leaderway_V450型精工加工中心主軸熱誤差分別建立了多元線性回歸模型和無偏估計拆分模型,研究結果顯示,無論是對于同季度內還是不同季度之間的熱誤差數據的預測,無偏估計拆分算法不僅保證了模型的高精度,而且具有更強的穩健性,此優勢在不同季度之間的熱誤差預測中更為明顯。本文工作為精工機床熱誤差補償技術提供了 一種有效的建模方法,豐富了熱誤差建模理論,為實際工程應用提供了參考。
筆者通過對木屋圓木梁加工中心轉塔式主軸結構工作原理的分析及切削功率的計算,確定了總體設計方案,并完成了矩形轉塔、車外圓和銑橫向榫槽主軸總成、鉆孔主軸總成、銑縱向榫槽主軸總成、銑端部榫槽主軸總成、轉動總成的結構設計。該設計使加工中心能夠一次性進行車削、銑削、鉆孔等形式的加工,大大提高了木屋圓木梁的加工精度和加工效率。
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