在振動的基礎上加PID控制|加工中心
5.4在振動的基礎上加PID控制由前一章的sin(8t)、9sin(8t)和21sin(8t)仿真出來的效果圖,可以看出,它們有的沒有改善或者改善現象不明顯。因為PID控制對爬行改善效果較明顯,故可以應用在振動上,觀察在振動的基礎上再加PID控制,能夠對爬行造成何種影響。當輸入振動函數為Sin(8t)時,根據前面應用的P控制、PI控制和PID控制對爬行的改善情況,選取最適合的P控制來調節。調整比例系數的參數,由小到大依次模擬仿真,最終發現當比例系數取為0.8時,模擬出來的仿真效果圖******。如下圖5.13所示:圖5.13比例控制對sin(8t)的模擬仿真圖根據圖5.13中的速度仿真圖可以看出:在0?0.3s時,速度由Omm/s變為0.093mm/s;在0.3s?0.4333s,速度由00.093mm/s升至8mm/s,0.4333s以后穩定在8mm/s不變。加速度仿真曲線中:在Os?0.667s之間反向加速度******,達到1352.2847mm/s2;在0.0667?0.3s之間處于較緩慢上升狀態,加速度由0.1443mm/s2變為3.4655mm/s2;在0.3?0.3667s之間加速度突然急劇上升又突然急劇下降,從3.4655mm/s2變為-15.8432mm/s2,后又經過0.05345s后穩定在Omm/s2。由此看出:在振動上加上PID控制后,能更精確的改善爬行,彌補了振動在改善爬行方方面的不足之處。圖5.13相對于圖4.3(a)完全抑制了爬行。從圖5.14中的速度仿真圖可以看出:0?0.3s時,速度由Omm/s變為0.0597mm/s;0.3?0.0597s時,速度變為8.2513mm/s;0.4667s以后速度穩定在8mm/s。加速度仿真圖中,在0.3333s時達到反向******加速度為-2741.2644mm/s2;在0.3667s時達到******正向力口速度為72.2399mm/s2。相對于圖4.10(右上)可以看出對爬行改善效果較明顯,達到了抑制爬行的目的。從圖5.15的速度仿真圖中,在0.333s時,速度波動最大,******值為8.2513mm/s;在0.3667s時速度出現短暫的微小波動后,在0.4s以后一直穩定在8mm/s。在加速度圖中,當0?0.1333s中,速度由******反向加速度-15965.8249mm/s2變為0.1814mm/s2;在0.1333?0.2667s時,出現正向******加速度478.196mm/s2;在0.4333s以后穩定在Omm/s2。從圖5.15能看出,對爬行改善效果良好。本文采摘自“振動對精工機床進給系統爬行的影響”,因為編輯困難導致有些函數、表格、圖片、內容無法顯示,有需要者可以在網絡中查找相關文章!本文由海天精工整理發表文章均來自網絡僅供學習參考,轉載請注明!