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海天精工機床有限公司 海天精工博客

加工中心ATC系統拔刀力檢測裝置的研制與實驗

〇引言 加工中心作為精工機床領域中的高端產品在市場 上廣受歡迎,ATC系統是加工中心重要的組成部件之 一,其可靠性水平直接影響機床整機的可靠性水 平[1_2]。ATC系統包括兩個主要部分:刀庫和換刀機械 手[3*。刀庫的主要功能是為加工中心儲存加工過程中所能用到的刀具,并可以根據所設定的程序,對當前工 序所用刀具進行選擇和定位,以便換刀機械手進行刀 具的交換;換刀機械手的作用是將刀庫中的刀具在刀 庫和主軸之間進行傳遞[4]。通常,機床在出廠時加工 中心ATC系統刀庫刀套里的鎖緊彈簧和主軸內部的 拉刀器都是憑借生產經驗進行調整,對刀柄在刀套和 主軸內的鎖緊力值的測量缺乏實用有效的檢測裝置[5*;另外,加工中心ATC系統刀庫和自動換刀裝置 在長期使用過程中,經常會出現刀柄磨損、刀套松動、 主軸磨損、機械手位置偏移等問題,這些情況都會導致 ATC系統拔刀力和插刀力出現異常變化,從而影響加 工質量、加劇刀柄磨損、ATC系統故障等,甚至造成人 身傷害事故[6R]。然而國內外目前尚無這方面的完整 的檢測系統。本文基于上述問題,研制加工中心ATC系統拔刀 力檢測裝置,能夠對ATC系統的拔刀力與插刀力進行 檢測,實現刀套鎖緊彈簧和主軸拉刀器的精確調整,防 止加工中心ATC系統故障的發生,達到提高加工中心 可靠性的目的。2加工中心ATC系統拔刀力檢測裝置的結構及其工作原理2:拔刀力檢測裝置的基本組成該加工中心ATC系統拔刀力檢測裝置由刀柄部 分和電路部分兩大部分組成。該刀柄以BT-50型號的 刀柄為例在不改變其外形結構尺寸和功能的條件下進 行改裝,如圖1和圖2所示,該刀柄包括拉釘1、上部刀 柄2、下部刀柄4和保護外殼7。電路部分包括測力傳 感器3、電池5和電路板及UC600數據存儲模塊6。2:測力傳感器的選擇加工中心刀柄向ATC系統刀庫中拔出或插人刀 套內時拉釘受力時間比較短,假設拉釘頂開刀套鋼鎖 球的受力行程為10mm,機械手移動速度為lm/S,那么 拉釘受力時間為0. 01s即10ms,因此測力傳感器的動 態響應必須比較快。國內很多拉壓力傳感器在制造時 都是按照靜態力測量要求來設計的,響應特性比較差, 有的響應時間需要20ms,有的甚至需要200ms。壓電 式傳感器是測量動震蕩力、碰撞或高速壓縮力/張力的 一種理想傳感器,但不適合測量較低頻率力值。國內 很少有壓電式測力傳感器,而且壓電式力傳感器價格普遍偏高,所以選用應變式力傳感器最優[<]。電阻應變式傳感器結構簡單、使用方便,而且性能 穩定、可靠,適合靜態及動態測量,是目前應用最廣泛 的傳感器之一[10]。電阻應變式傳感器內部貼有應變 片,在承受到一定力時,應變片電阻發生改變,通過內 部的電橋電路,電阻變化轉化為輸出電壓的改變,于是 對應于不同的受力傳感器會輸出不同的電壓值,從而 實現了對力的測量[11]。考慮到要測量上部刀柄2和下部刀柄4之間的拉 壓力,選用兩端都帶有螺紋柱的圓柱形測力傳感器,其 外部結構如圖3所示。由于刀柄內部空間有限,測力 傳感器外形不能太大。綜合考慮,最終選擇長春某家 傳感器公司定制了 U9系列傳感器。為了便于測力傳 感器與刀柄的拆裝,測力傳感器上端設計了一對帶切 邊的凸臺。2.3加工中心ATC系統拔刀力檢測裝置的電路部 分結構 ATC系統拔刀力與插刀力檢測裝置電路部分包括 測力傳感器、數據處理電路、數據存儲模塊、電源等。 電路原理示意圖如圖4所示:測力傳感器測得拔刀力 與插刀力力值,經信號放大電路,輸送至型號為 C8051F410單片機處進行模/數轉換處理(由于選用的 單片機集成有AD轉換功能,所以不需要經過單獨的 AD轉換元件),并把單片機處理后的數據存儲在 UC600串口存儲模塊的SD卡中。整個測量過程由單 片機程序控制,高速循環進行,不斷檢測并記錄力值信息。數據處理電路中包含如下部分:信號放大模塊、偏 置電壓模塊、單片機模塊、程序下載接口模塊、電路板 接口及開關等。信號放大模塊將測力傳感器的微弱輸 出信號過濾放大,偏置電壓模塊為信號放大模塊提供 參考電壓,實現經信號放大電路放大后的信號的整體 偏移功能,從而被單片機模塊識別并處理。程序下載 接口電路為把調制好的程序下載到單片機模塊中提供 通道。圖5是信號放大模塊電路原理圖,限于篇幅,其他電路模塊電路原理圖在此不一一列舉。 2.4加工中心ATC系統拔刀力檢測裝置的工作原理拔刀力檢測裝置各部分組裝好之后,手動將檢測 裝置(也稱刀柄)放人加工中心ATC系統刀庫的目標 空刀套內。檢查刀柄,確認刀柄安裝可靠后打開電路 板電源開關,然后通過可靠性試驗臺上的工控機讓 ATC系統運行,令自動換刀系統進行自動換刀過程。 當加工中心機械手準備從ATC系統目標刀套中拔出 刀柄時,刀柄上端拉釘被鋼鎖球卡住。機械手拉力作 用在下部刀柄上,經測力傳感器傳至上部刀柄,再傳至 拉釘,當機械手拉力達到一定大小時,鋼鎖球后面彈簧 壓縮,拉釘前端不再被鋼球卡住,刀柄被機械手拔出。 這個過程中,機械手的拔刀力一直作用在中部刀柄上 并傳遞給測力傳感器。測力傳感器采集拔刀力信號, 并在輸出端輸出相應電壓信號。該微弱電壓信號經接 口進人數據處理電路,經數據處理電路上的信號放大 為單片機模塊中的模/數轉換器可識別的電壓信號,然 后通過模數轉換使該模擬電壓信號轉化為單片機可識 別的數字信號,并被單片機模塊中的單片機處理。最 后單片機將處理好的信息通過串口送至UC600串口 轉SD卡數據存儲模塊,信息被寫人SD卡中。同理, 當加工中心機械手從ATC系統目標刀套中插刀時,插 刀力信息也被寫人SD卡中。按照將編寫并調試好的程序寫人單片機內后,電 路高速地循環進行數據采集、處理和記錄的過程,從而 實現加工中心ATC系統拔刀力的檢測和記錄。當多 次拔刀插刀之后,關閉電路板電源,取出SD卡,直接 插人電腦中便可讀取記錄數據,也可用Excel或Matlab 等軟件對數據進行進一步作圖處理,以便于更加直觀 地觀察整個拔刀和插刀過程中拔刀力與插刀力力值的 動態變化情況。3實驗及結果分析3.1標準重量測量實驗及結果分析 為了驗證檢測裝置檢測的準確性,首先對該檢測裝 置進行了逐漸添加標準重量物體(2kg、5kg、10kg、20kg、 30kg、40kg、50kg、60kg、70kg、80kg)加載實驗,同意重量 物體5次采集,并對實驗采集的數據結果進行分析,求相應的平均值。實驗前,首想調整數據處理電路電路板 上的兩個電位器。連接好電池,不連接測力傳感器和 UC600串口存儲模塊。調整數據處理電路中的偏置電 壓模塊的電位器,用萬用表測量,令偏置電壓模塊的輸 出電壓為1.00V。將數據處理電路電路板上傳感器信 號的輸人接口用電線短路,此時輸人電壓為0,測量初級 放大器的輸出電壓,調整調零電位器,直至初級放大器 的輸出為0mV。此時調整完畢,可以組裝檢測裝置進行 實驗。圖6為用UltraEdit軟件對UC600串口存儲模塊 中的SD卡內存儲數據的部分截圖,為了使結果更加易 于觀察和分析,我們使用Matlab軟件對采集結果進行讀 取并繪制曲線圖。圖7為Matlab讀取SD卡內數據并繪 制圖像的程序;圖8為10kg標準重量物體加載實驗所 采集的數據經Matlab讀取繪圖后的直觀結果。不同標準重量的物體加載對應的檢測結果如下表 1,其他標準重量物體加載實驗檢測結果圖在此不一 一列舉,從表1和表2可以看出,測量數值有小幅波動 變化,但總體上結果比較平穩,偏差不超過0. 1kg。表 明檢測裝置的測量是比較準確。3.2加工中心ATC系統檢測實驗及結果分析 如圖9所示,將檢測裝置組裝好之后放人ATC系 統刀庫中其中一個目標刀套內,通過工控機指令控制 ATC系統刀庫進行自動換刀。在此約定,檢測裝置從 其中一個目標刀套拔出到檢測裝置被插人到此目標刀 套內稱為一個循環。每次開始一個循環對電路板上一 次電,多次的數據分別保存在多個文件中。為了使實 驗條件盡量一致,我們每次循環都是從同一個刀套拔 刀,最后插人另一個目標刀套內。進行多次循環后,取 出UC600串口存儲模塊中的SD卡對數據采集結果進 行觀察分析。對比多次結果,發現多次采集結果圖象非常一致, 在此列出其中一次結果進行分析。圖10為用Matlab 對檢測裝置在其中一個目標刀套采集的數據繪制的結果。從圖10中數據結果圖上看出,一次循環中共有四 次力值的波動,為加工中心ATC系統拔刀力與插刀力 檢測裝置在一次換刀循環中2次拔刀力和2次插刀力 曲線。圖10中a是ATC系統機械手從刀套上拔刀過 程中拔刀力的曲線;圖10中6是ATC系統機械手將 檢測裝置插人主軸過程時檢測的插刀力的曲線;圖10 中C是ATC系統機械手將檢測裝置插人主軸之后停 頓1.4?1.6s的過程,圖中受力為負,表明ATC系統機 械手夾住刀柄(檢測裝置)并對刀柄有一個向上的擠 壓趨勢,刀柄處于受壓狀態;圖10中^是ATC系統機 械手另一端手臂抓取主軸上的刀柄過程中停頓的過 程,它的受力大小與圖10中c不一樣大,表明了本發 明中試驗的ATC系統機械手兩臂不在一個水平面上, 導致對刀柄施加的壓力更大;圖10中e是ATC系統機 ATC 系統 的中的 程。對加工中心機械手從刀庫拔刀時的短時間范圍圖 象進行放大觀察,想當于將圖10中a部分局部放大, 如圖11所示。可以看出測力傳感器先受到拉力,再受到壓力。剛開始刀柄前端拉釘的m段(如圖12)受到 目標刀套內鋼鎖球的擠壓,擠壓過程測力傳感器受力 變化過程如圖11中的/段;鋼鎖球向外到達******位置 時,此時鋼鎖球與刀柄前端拉釘的A段(如圖12)的圓 柱面接觸并擠壓拉釘,這段時間內鋼球與拉釘之間只 有摩擦力,對拉釘的力值比較小,測力傳感器受力變化 過程如圖11中的g段;最后階段鋼鎖球與刀柄前端拉 釘的A段(如圖12)圓錐面接觸,向拉釘推壓,逐漸將 傳感器推出,測力傳感器受力變化過程如圖11中的3 段。實驗數據結果圖象表明,機械手拉刀力峰值約為 78. 67kg,刀柄受力過程持續時間約為80ms。對加工中心機械手加工中心ATC系統的刀庫插 時的短時 范圍 行放大觀察, 想 于 10中e部分局部放大,如圖13所示。可以看出整個過程 測力傳感器先受到壓力,再受到拉力:剛開始刀柄前端 的拉釘y部分受到目標刀套內鋼鎖球的阻擋,測力傳 感器受較大壓力;鋼鎖球向外到達******位置時,鋼球與 拉釘A段的圓柱面接觸并擠壓拉釘,這段時間內鋼鎖 球與拉釘之間只有摩擦力,對拉釘的力值比較小;最后階段鋼球與拉釘m段接觸,相當于給拉釘拉力。實驗數據結果表明,機械手插刀力峰值約為 64 kg,刀柄受力過程持續時間約為80 m b,這與上文中 程時 。4結論研制的加工中心ATC系統拔刀力檢測裝置經過 相關實驗結果表明該檢測裝置結構合理、信號穩定、精 度高,能夠很好的檢測加工中心ATC系統的拔刀力與 插刀力的變化并存儲,通過本文研制的加工中心ATC 系統 測 裝 測加工中 ATC 系統的力與插刀力的變化來為ATC系統的故障作出預警,給 加工中心ATC系統的故障診斷、故障監控和預警及性 能評估提供重要的參考資料,為加工中心可靠性分析 提供了重要的數據來源。本文由海天精工整理發表文章均來自網絡僅供學習參考,轉載請注明!

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