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數控機床爬行的建模仿真|加工中心

2.4爬行的建模仿真根據機床進給系統的簡化物理模型圖2.2,在ADAMS中建立模型時,應用ADAMS中的幾何建模工具、約束工具和載荷建立了爬行的運動仿真模型[26~32],如圖2.3所示,此模型所有的部件均為剛體,質量分布均勻,其他各種裝配間隙和誤差均忽略不計。左面紅色的方塊代表驅動件(電機),右邊綠色的方塊代表工作臺,中間黃色的彈黌代表滾珠絲杠、軸承、螺母等傳動部件,最下面玫瑰色的長方體代表導軌。讓驅動件勻速向右運動,推動彈簧收縮,觀察工作臺的運動趨勢。由前面2.3對臨界爬行速度的推導可知,只有當驅動速度大于爬行的臨界速度時,工作臺才不會出爬行,根據(式2.16)中推斷出的影響爬行的各個因子,改變爬行因子的參數來進行分析,可以得到不同的實驗參數和分析結果仿真圖。2.4.1不同驅動速度對爬行的影響表2.1模擬參數表 序號 系統的傳動剛度 系統的阻尼 工作臺質量 靜動摩擦系數之差 驅動速度 1 1000N/mm IN.s/mm 15Kg 0.05 4mm/s 2 1000N/mm IN.s/mm 15Kg 0.05 6mm/s 3 1000N/mm IN.s/mm 15Kg 0.05 9mm/s 4 1000N/mm IN.s/mm 15Kg 0.05 lOmm/s 根據表2.1,將每組不同的參數輸入到模型2.3中,進行模擬仿真,可以分別得到速度和加速度仿真圖形,如下所示:比較圖2.4中的(a)、(b)、(c)和(d)圖,可以看出,圖2.4(a)在5s內一直有速度波動,速度波動幅度最高達到75mm/s以上;圖2.4(b)在5s內有波動,速度波動幅度達到50mm/s以上,相對于圖2.4(a)來說,爬行重復周期變短,速度波動幅度變小;圖2.4(c)在1.2s內速度有波動,與圖2.4(b)比較看來,速度波動時間明顯變短,但是波動速度幅度有所增長;圖2.4(d)在0.5s內速度有少量波動,速度波動幅度在75mm/s以下,過了0.5s以后迅速到達給定的驅動速度。由此可以說明,驅動速度越大,越不易產生爬行。從圖2.5中,我們可以看出,速度的改變導致加速度發生了顯著的變化。經過分析可以得出,速度波動越大、波動的時間越長,加速度的波動范圍就越大并且波動時間也越長。在圖2.4(d)中爬行控制在0.5s以內,所以圖2.5(d)中,加速度波動也在0.5s以內,波動范圍不大。2.4.2不同靜動摩擦系數之差對爬行的影響表2.2模擬參數表 序號 系統的傳動剛度 系統的阻尼 工作臺質量 靜動摩擦系數之差 驅動速度 l l000N/mm IN.s/mm l5Kg 0.04 I5mm/s 2 1000N/mm IN.s/mm l5Kg 0.06 I5mm/s 3 1000N/mm IN.s/mm l5Kg 0.1 I5mm/s 4 1000N/mm IN.s/mm l5Kg 0.15 I5mm/s ooooon^u^5-0-5-0-5-0-lys根據表2.2,將每組不同的參數代入到圖2.3中,進行模擬仿真,分別得到如下仿真圖形:圖2.6不同靜動摩擦系數之差下的ADAMS速度仿真圖圖2.6(d)中,速度在5s內波動幅度達到220mm/s,而給定的驅動速度是15mm/s,出現了嚴重的爬行現象;圖2.6(c)比圖2.6(d)的爬行頻率有所增加,但爬行比較規律,且速度波動在126mm/s以內,對加工的零件造成的影響比圖2.6(d)要小得多;比較圖2.6(b)和圖2.6(c),圖2.6(b)速度波動時間減少到0.8s以內,速度波動在120mm/s以內,無論是爬行時間還是爬行幅度都相應有所減少;圖2.6(a)比較好地把速度和爬行時間分別控制在了24mm/s和0.3s之內,基本上抑制住了爬行。由此說明,靜動摩擦系數之差越小越好。下面是不同靜動摩擦系數之差下相對應的加速度仿真圖:圖2.7不同靜動摩擦系數之差下的ADAMS加速度仿真圖由圖2.7可以看出,速度波動越大,加速度也會相應的有較大的波動。2.4.3不同工作臺質量對爬行的影響:表2.3模擬參數表 序號 系統的傳動剛度 系統的阻尼 工作臺質量 靜動摩擦系數之差 驅動速度 1 1000N/mm IN.s/mm 10Kg 0.05 15mm/s 2 1000N/mm IN.s/mm 22Kg 0.05 15mm/s 3 1000N/mm IN.s/mm 3〇Kg 0.05 15mm/s 4 1000N/mm IN.s/mm 40Kg 0.05 15mm/s 在圖2.8(d)中,5s內一直有爬行,爬行較規律,速度波動在Omm/s到130mm/s之間;圖2.8(c)比圖2.8(d)中的質量減少10Kg,能明顯看出,產生的爬行次數減少;當m=22Kg時,爬行控制在1.5s之內,速度波動幅度較圖2.8(c)有緩解;圖2.8(a)中速度只在0.2s與0.3s之間波動了一次,最高速度在22mm/s之內,基本上控制住了爬行。由此證明,工作臺質量越小,對精工機床不出現爬行有幫助,越能保證精工機床的加工精度。圖2.9對應的是不同工作臺質量下加速度仿真圖。2.4.4系統的不同阻尼對爬行的影響表2.4模擬參數表 序號 系統的傳動剛度 系統的阻尼 工作臺質量 靜動摩擦系數之差 驅動速度 l l000N/mm 0.006N.s/mm l5Kg 0.05 I5mm/s 2 l000N/mm 0.05N.s/mm l5Kg 0.05 I5mm/s 3 lOOON/mm O.lN.s/mm l5Kg 0.05 I5mm/s 4 lOOON/mm 5N.s/mm l5Kg 0.05 I5mm/s (d,在圖2.10中能夠看出,系統的阻尼越大,速度波動的時間越短,幅度越小,系統越穩定。圖2.10(d)中只在0.2s和0.3s之間有一次跳動,速度最高達到22mm/s,己經很好的控制住了爬行。下面是加速度模擬仿真圖:2.4.5系統的不同傳動剛度對爬行的影響: 表2.5 模擬參數表 序號 系統的傳動剛度 系統的阻尼 工作臺質量 靜動摩擦系數之差 驅動速度 l 800N/mm IN.s/mm l5Kg 0.05 I5mm/s 2 750N/mm IN.s/mm l5Kg 0.05 I5mm/s 3 597N/mm IN.s/mm l5Kg 0.05 I5mm/s 4 500N/mm IN.s/mm l5Kg 0.05 I5mm/s 取四種不同的系統傳動剛度仿真結果表明,當K=800時,系統很快達到穩定的速度值,在工作臺運動平穩前期0.2s?0.3s稍有速度波動;當K=750時,系統速度波動幅度增加,但是0.5s后很快趨于穩定速度值;當K=597和K=500時,速度波動增大,爬行現象嚴重。從此圖可以看出系統的剛度對爬行的影響很大,系統剛度越小爬行越嚴重。(d)(c)根據圖2.13的加速度仿真結果,也可能夠看出,系統的傳動剛度越大,系統越穩定,越不易產生爬行。本文采摘自“振動對精工機床進給系統爬行的影響”,因為編輯困難導致有些函數、表格、圖片、內容無法顯示,有需要者可以在網絡中查找相關文章!本文由海天精工整理發表文章均來自網絡僅供學習參考,轉載請注明!
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